接上期 所有元件数据、电路结构大致实验好了,接下来开始设计机壳。一台胆机表现如何,机壳也占有一定比重。客户告知喜欢用铜板制作,这就有些麻烦。要知道,2颗1000W的大管子,仅仅灯丝耗电就是17Vx19A=323Wx2=646W!前面说过,本机仅是所用变压器总重就有91kgx2=182kg!再加上整流、滤波等元件,如此一来,机壳强度需要认真考虑。看着这堆变压器和2颗GM-100,这机壳体积、重量会相当可观,就算是分成4分体,一个人也无法搬运。
先说结构,参考多层机架式结构,大功率音响带来的共振难题不好处理,除非采用非常憨厚的结构框架和相应减震处理。同时这样的结构,信号线、喇叭线都需要加长很多,除了线材本身加长带来的弊端,就是地面乱线也难免出现共振。而且,如此沉重的机器移动、搬运问题要考虑好。
大功率胆机功放的机箱设计原则,双单声道分体(或3-4分体)需要左右对称,机器高度可适当高甚至机架式,左右对称摆放,无论空间美学或声音特性都是合理的。忌一部高的机架式胆机,摆放在听音室一侧,搞不好就会引来恶声。如果是单台一部整体结构,最好低矮一些,放在听音室正中间,中央戊己土,不需要突出。
适足忘履说的是,舒服的鞋子让人忘记了鞋子的存在,走远路或爬山的人都有深刻的感触,穿一双舒服的鞋子,到最后感觉不到自己穿着鞋,穿着什么样的鞋子。对于一部好的音响来说,就是听到舒服美妙的音乐,忘记了功放的存在。假如您的注意力都在功放的样子、外表上,那么声音的好坏就会注意不到,哪怕是声音糟糕。乐与饵过客止,这句话是说美妙的音乐与美食(诱饵)可以令过客止步,原文按照功用带有点儿贬义,这里只是说现象:上古的时候,好的音乐可以让过客止步。好,回来接着说我的机壳概念:一部好胆机,最终声音的表现是首要的,用美妙的音乐叫座这才是好的音响。当然,这是本人不喜欢夸张的性格,体现在机壳的设计上了。
反复推敲琢磨,这部胆机设计,需要遵循基本理念:简洁至上、双单声道设计、最好带前级放大,减少不必要的增加前级~多一级放大,添一份失真~假如就喜欢味精调味者例外。如此,遵循经典胆机观念:一台机壳、左右单声道设计,可直接使用各种音源,同时也支持单独前级使用。
对于合并一台的机壳如何搬动?这是首先要考虑的。好在现在的万向脚轮设计的越来越优越,比如说一个小小的牛眼万线轮,可以轻松的承重几十上百公斤。一部机器用4个脚轮,需要按照3个脚轮的承重来计算(移动时假设有一个轮子悬空),这样看来,诺大的机器,选择合适的脚轮足矣,下面这个左边是牛眼轮,单只承重60kg,有一点,牛眼轮的触地面积太小不适用如此大的机器。右图是1.6寸脚轮,单只承重200kg,一部机器就算按照3个轮子计算承重,可承重600kg,足够了。这样,对于电梯、过户门等小的不平地方,可以很简单的来回移动,甚至一个女孩子都可以轻松移动。且通过静止锁,可以锁定在合适的位置不动,这样就非常方便。
按照客户要求,用紫铜制作,原本想用紫铜化水后铸造完成,只是找过几个合作点儿,对于1080*700*150这样如此大面积的铸铜,根本无法保证不出现“沙眼”现象,假如出现沙眼,当表面抛光后,会严重影响美感。假如在沙眼地方用铜焊补实,抛光后也会明显看到痕迹。经过反复斟酌,反复咨询专业人士,最后决定用紫铜板整体加工、折弯的办法,可以保证表面效果。为此专门跑去北方铜板基地研究、并试图寻找加工合作单位,后来也找过佛山、东莞一带加工企业。详细洽谈过几个厂家,厂家也为此付出了实际行动,除了报价太高,也表示没有信心做好。但项目已经确定,只能上不能退。最后决定自己搞。
接下来开始设计机壳结构和实际尺寸,首先说,让我画电路图之类的可以,多复杂的音响电路我都可以画出来,搞机械制图设计,我的确是“老外”一窍不通。不认输的我,勉强用autocad设计出平面结构,距离CNC机加工图纸要求还差很多。好在经过多次沟通和对特性的了解,慢慢的完善了图纸设计,从美观、实用、便于加工等角度先做好元件摆位,然后根据机加工特性,设计装饰、安装、折弯等处的细节,断断续续的设计画图,大约用了3个月左右的时间,基本上设计好了。可是客户要一个效果图,我却拿不出来,因为我不懂如何出效果图~是不是太笨了?!没办法,只能大概给个样子。
带着设计好的图纸去找加工中心,简单说明情况,对方表示可以试试。还不错,我设计的图纸对方可以用,只是需要转化为他们自己的应用格式。时间到了2019年春天,心中有数的我,直接去铜板基地购买了两张1000*2000*10mm厚紫铜板、直径180铜柱等配套的材料。回来后才知道,原来我想的太简单了。接下来开始了艰难、漫长的机加工。在这方面首先说自己缺少经验,本心欢喜的将材料直接送到加工点,就认为万事大吉。结果是一拖再拖,我多次协商并确定好如何加工、如何折弯后,为了稳妥,我先找来一小块10mm厚紫铜带~就是导电铜排,让厂家在这块小样上,按照我设计的图纸要求,先加工几个样子看看,经过多次反复试验,始终无法满足设计要求,主要是表面精度不够,折弯效果倒是可以满足要求,甚至直接对10mm厚铜板折弯不起V型槽都顺利完成。我想进一步要求提高表面加工精度时,老板也是烦了,把我拒之门外。
未完待续